naprawiamy Roombe 4XX

Discovery, Dirt Dog, Green, SE, Sage, 440

Moderatorzy: GRZECH, barbapuppa, sondejm, Tester

Awatar użytkownika
dafi
Robo Fan
Posty: 209
Rejestracja: 28 mar 2010, 18:24
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: dafi » 28 sty 2012, 20:20

Jeśli rezystory są ok. to nie ma prawa się spalić więc ja bym go wlutował i odpalał

Awatar użytkownika
GRZECH
Robo Koneser
Posty: 948
Rejestracja: 12 gru 2010, 19:42
Lokalizacja: ŚLĄSK

Post autor: GRZECH » 28 sty 2012, 20:24

... pomimo, iż nie znaleziono przyczyny kilkukrotnego przepalenia Q36??
nie znaleziono uszkodzeń...
---
GRZECH
Roomba 625 (PRO), Scooba 385, Neato XV-15 SW:2.4 '2011 [vel marysia].
Neato XV-15 SW:3.2.18755 '2013 [vel magda]
'2022- Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro [vel Mia]


Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem

Awatar użytkownika
dafi
Robo Fan
Posty: 209
Rejestracja: 28 mar 2010, 18:24
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: dafi » 28 sty 2012, 20:31

przecież napisał ze uszkodzony był rezystor
sondejm pisze:r131 miał zwarcie
czytaj

a ty również podejrzewałeś tą gzadzinę
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 11:25 przez dafi, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
GRZECH
Robo Koneser
Posty: 948
Rejestracja: 12 gru 2010, 19:42
Lokalizacja: ŚLĄSK

Post autor: GRZECH » 28 sty 2012, 20:35

sondejm pisze:r81 zmierzono 10,1k
e79 - 4,72k
q17- sprawny
r82- 10,1k
r131-100Ω
r149-po wylutowaniu 1.1Ω
a tu go znów pomierzył... i jest ok.
nie zauwazyłem by gdzies napisał ze R131 został wymieniony.
---
GRZECH
Roomba 625 (PRO), Scooba 385, Neato XV-15 SW:2.4 '2011 [vel marysia].
Neato XV-15 SW:3.2.18755 '2013 [vel magda]
'2022- Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro [vel Mia]


Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem

Awatar użytkownika
dafi
Robo Fan
Posty: 209
Rejestracja: 28 mar 2010, 18:24
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: dafi » 28 sty 2012, 20:36

Dla mnie to się rozumie samo przez się ale sam już nie wiem
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 21:56 przez dafi, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
sondejm
Robot Master
Posty: 2995
Rejestracja: 10 lip 2011, 22:07
Lokalizacja: pomorskie/ K-na

Post autor: sondejm » 28 sty 2012, 20:39

dafi pisze:przecież napisał ze uszkodzony był rezystor
sondejm pisze:r131 miał zwarcie
czytaj

a ty również podejrzewałeś tą gzadzinę
I tu pojawia się pytanie, w jakim celu OBCIĄŻAĆ j18...
Nie mam rezystora 200 jest 1k i może z 0,5W.

r131 wymieniłem choć tego nie napisałem, tylko o tym wspomniałem że miał zwarcie: "Tak, to właściwe gniazdo, j19 to krańcówka kółka (choć w ferworze walki mogła wystąpić pomyłka), r131 miał zwarcie (wcześniej sprawdzałem było OK, więc może jednak)..."
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 23:51 przez sondejm, łącznie zmieniany 2 razy.
R630+LiNMC, (były R4225, R5210, R580)
:mrgreen:
Naprawa Roomby, Minta i inych robotów pisz na PW.

Awatar użytkownika
dafi
Robo Fan
Posty: 209
Rejestracja: 28 mar 2010, 18:24
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: dafi » 28 sty 2012, 20:43

ja bym obciążył aby pomiar był bardziej miarodajny ale możesz spróbować bez,
1k też dobry wystarczy 05W pzry tej rezystancji

Awatar użytkownika
GRZECH
Robo Koneser
Posty: 948
Rejestracja: 12 gru 2010, 19:42
Lokalizacja: ŚLĄSK

Post autor: GRZECH » 28 sty 2012, 21:09

Jak R131 został wymieniony na dobry to myślę że to była przyczyna.
O ile się nie mylę prąd bramki Q36 przekłada się na wzmocnienie prądu kolektor - emiter.
Zbyt duży prąd bazy (przepalony R131) mógł spowodować zbyt duży przepływ prądu kolektor-emiter w wyniku czego doszło do przepalenia.
To wszystko pod warunkiem iż pozostałe elementy wraz z silnikiem są sprawne.
---
GRZECH
Roomba 625 (PRO), Scooba 385, Neato XV-15 SW:2.4 '2011 [vel marysia].
Neato XV-15 SW:3.2.18755 '2013 [vel magda]
'2022- Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro [vel Mia]


Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem

Awatar użytkownika
dafi
Robo Fan
Posty: 209
Rejestracja: 28 mar 2010, 18:24
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: dafi » 28 sty 2012, 21:21

Silnik raczej sprawny skoro bierze tylko 120mA.

Ale i tak bym mu panewki nasmarował odrobiną oleju ponieważ lubią się zacierać.

Awatar użytkownika
sondejm
Robot Master
Posty: 2995
Rejestracja: 10 lip 2011, 22:07
Lokalizacja: pomorskie/ K-na

Post autor: sondejm » 28 sty 2012, 21:34

Jesteśmy uratowani!

Trochę to trwało ale nie mogłem się powstrzymać :lol:

Roomba naprawiona, tak dokładnie to nie znam przyczyny, mało prawdopodobne że pomyliłem złącze j18 i j19.

Prawdopodobnie zakupiłem wadliwy egzemplarz na eBay'u.
dafi pisze:Ale i tak bym mu panewki nasmarował odrobiną oleju ponieważ lubią się zacierać.
Tam panewki plastikowe, dałem jednak po kropelce smaru w płynie z PTFE(teflonem).

Straty to 5sztuk tranzystorów S8050 z zapasowej martwej płyty wyjęte i 2 rezystory.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 0:07 przez sondejm, łącznie zmieniany 7 razy.
R630+LiNMC, (były R4225, R5210, R580)
:mrgreen:
Naprawa Roomby, Minta i inych robotów pisz na PW.

Awatar użytkownika
GRZECH
Robo Koneser
Posty: 948
Rejestracja: 12 gru 2010, 19:42
Lokalizacja: ŚLĄSK

Post autor: GRZECH » 28 sty 2012, 21:39

GRATULACJE dla dafi'ego :idea:

Tak jak napisałem wcześniej, nie znam sie na tym.
Więc cała zasługa należy się jemu 8-)
---
GRZECH
Roomba 625 (PRO), Scooba 385, Neato XV-15 SW:2.4 '2011 [vel marysia].
Neato XV-15 SW:3.2.18755 '2013 [vel magda]
'2022- Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro [vel Mia]


Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem

Awatar użytkownika
Mystic
Robo Koneser
Posty: 835
Rejestracja: 05 cze 2009, 19:03
Lokalizacja: gory i doliny

Post autor: Mystic » 31 sty 2012, 8:36

GRZECH pisze:GRATULACJE dla dafi'ego :idea:

Tak jak napisałem wcześniej, nie znam sie na tym.
Więc cała zasługa należy się jemu 8-)
no to autor postu - POMUKA (Pomógł) Dafiemu...
===============================
||NAPRAWY, CZĘŚCI ZAMIENNE PRIV||
===============================

Awatar użytkownika
sondejm
Robot Master
Posty: 2995
Rejestracja: 10 lip 2011, 22:07
Lokalizacja: pomorskie/ K-na

Post autor: sondejm » 08 mar 2012, 21:14

Chłopaki zbiórka.

Jutro rozkminiam następną R5210 SE, objawy jakby brudne czujniki zderzaka, w testach wszystko OK clif, bumper i kółko, podczas testmode prawo bardzo szybko zakręca a w lewo dużo wolniej (a może odwrotnie).

Po wciśnięciu Max startuje 10cm do przodu następnie rakiem się cofa i zaczyna migać max, robi przy tym pauzę ok 10s i kolejną próbę samodzielnie podejmuje, nie wiem co "mówi" bo na razie niemowa, mam głośnik.

Pomożecie?

Pomożecie!

[ Dodano: 2012-03-08, 21:16 ]
Dziewczyny też zapraszam, wiem z doświadczenia że w towarzystwie kobiet facecj mniej przeklinają ale bardziej kozaczą, więc co z tego się urodzi zobaczymy.
R630+LiNMC, (były R4225, R5210, R580)
:mrgreen:
Naprawa Roomby, Minta i inych robotów pisz na PW.

Awatar użytkownika
dafi
Robo Fan
Posty: 209
Rejestracja: 28 mar 2010, 18:24
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: dafi » 08 mar 2012, 22:36

Obstawiam enkoder koła .

Awatar użytkownika
sondejm
Robot Master
Posty: 2995
Rejestracja: 10 lip 2011, 22:07
Lokalizacja: pomorskie/ K-na

Post autor: sondejm » 08 mar 2012, 23:05

Mam nadzieję że to encoder, z drugiej strony mała usterka słaba zabawa ;)
R630+LiNMC, (były R4225, R5210, R580)
:mrgreen:
Naprawa Roomby, Minta i inych robotów pisz na PW.

ODPOWIEDZ